主栅线不匹配,焊虚导致。二、看背面承压的质量,承压有没有不平整的情况,或是气泡,褶皱等。要发现气泡和褶皱其实不难,在阳光下就可以看出。导致气泡的可能原因有:层压机未及时抽空,真空泵或硅胶板、硅胶条不严
一刀剪下,多次过剪所致。 可能导致的原因有:单焊时,重复焊接导致焊锡堆积,串焊盒未清理干净,有焊锡,导致排版过程中掉入等。可能导致的原因有:单焊人员焊接速度过快,辅焊带手势不正确,焊带规格与电池片主栅线
,焊带规格与电池片主栅线不匹配,焊虚导致。
二、看背面承压的质量,承压有没有不平整的情况,或是气泡,褶皱等。要发现气泡和褶皱其实不难,在阳光下就可以看出。
导致气泡的可能原因有:层压机未及
出现问题的设备之一,一定要购买正规厂家的优质产品,才能确保稳定长期发电。日常维护者也要主要注意通风散热,避免潮湿和过于封闭的环境。
品质好、效率高的逆变器可以使光伏系统的发电量更高,像这种一线逆变器
单晶厂商基本都完成了产线升级和金刚线应用。另一方面,单晶企业为提高硅片少子寿命这一核心品质指标做出了大量研发,从材料端为提升单晶电池效率奠定了基础。单晶电池企业率先在国内推出多主栅技术,上马PERC产线
应用。另一方面,单晶企业为提高硅片少子寿命这一核心品质指标做出了大量研发,从材料端为提升单晶电池效率奠定了基础。单晶电池企业率先在国内推出多主栅技术,上马PERC产线,效率提升明显。整体上,单晶企业
金刚线切割、黑硅技术制绒、PERC工艺等技术刚刚起步,单晶企业这两年已将金刚线、PERC全面铺开。2014年,主流单晶企业就开始全面推广金刚线切割,到2015年,主流单晶厂商基本都完成了产线升级和金刚线
。另一方面,单晶企业为提高硅片少子寿命这一核心品质指标做出了大量研发,从材料端为提升单晶电池效率奠定了基础。单晶电池企业率先在国内推出多主栅技术,上马PERC产线,效率提升明显。整体上,单晶企业投入了更多
、黑硅技术制绒、PERC工艺等技术刚刚起步,单晶企业这两年已将金刚线、PERC全面铺开。2014年,主流单晶企业就开始全面推广金刚线切割,到2015年,主流单晶厂商基本都完成了产线升级和金刚线应用
企业率先在国内推出多主栅技术,上马PERC产线,效率提升明显。整体上,单晶企业投入了更多的新产线新技术,效果显现。反观大部分多晶企业,领跑者初期,指标只有年装机计划的十分之一左右,多数多晶企业认为即便
向市场推出具备经济性的高效产品,更好地支撑了领跑者项目发展。
相比多晶企业金刚线切割、黑硅技术制绒、PERC工艺等技术刚刚起步,单晶企业这两年已将金刚线、PERC全面铺开。2014年,主流单晶企业就
应用。另一方面,单晶企业为提高硅片少子寿命这一核心品质指标做出了大量研发,从材料端为提升单晶电池效率奠定了基础。单晶电池企业率先在国内推出多主栅技术,上马PERC产线,效率提升明显。整体上,单晶企业
金刚线切割、黑硅技术制绒、PERC工艺等技术刚刚起步,单晶企业这两年已将金刚线、PERC全面铺开。2014年,主流单晶企业就开始全面推广金刚线切割,到2015年,主流单晶厂商基本都完成了产线升级和金刚线
主栅改为四主栅,使电池片转换效率提升到18.2%一流水平,低效电池片的产出比例也大幅减少。今年以来,该厂在材料使用、制绒、去PSG、印刷工艺设备等技术改造上狠下功夫,产品的产量、品质、效率以及经营效益
进入量产阶段,转换效率可达18.6%,是目前市场上已经量产的转换效率最高的多晶硅片。而在此基础上,电池厂对所有生产设备进行了工艺优化改善,成功将电池片三主栅改为四主栅,使电池片转换效率提升到18.2%一流水平,低效电池片的产出比例也大幅减少。