,为2005年以来同期最低水平。预计全年火电设备利用小时在4000小时左右,比去年减少400-500小时。从煤炭市场看,目前供需双弱,但去产能政策效应开始显现,煤价低位小幅上涨。受产能过剩、煤价上涨
,产业政策发生重大变化,国资国企和电力市场改革加快推进,发电行业已面临一个历史性拐点。面对业绩下行趋势,大唐集团公司总经理王野平表示:今年以来,面对电力消费增速持续放缓,火电价格大幅下调,电煤价格低位波动
」虽然2015年煤价下降,煤电企业效益还算不错,但燃煤电价2016年下调3分钱,加之火电机组利用小时数下降,电力企业已然面临新一轮经营的冬天。根据绿色和平组织7月13日公布的一份煤电报告称,由于
了73.81%的发电量,相比之下,水电、风电和光伏发电的装机容量与其发电量严重不符。与此同时,2015年以来迅速下跌的煤价又为更多火电厂的上马做了一把推手。根据国家发展改革委员会发布的电煤价
格指数,2015年1月全国电煤价格为423元每吨,而到2016年6月时,电煤价格已经跌至321元。用煤成本的大幅降低让投资火电厂变得更加有利可图,同时又可以消耗煤炭行业过剩的产能,在部分企业和地方政府的眼里
耗比较
(二)经营情况分析
上半年,受省内外用电市场持续低迷影响,火电机组设备利用小时继续下行,但在较低的煤价支撑下,经营情况总体平稳,资产负债情况略有改善。影响利润的主要因素是:到厂原煤
上半年,电煤价格持续下行,但受电价调整及发电机组利用小时持续下滑、直接交易电量增长等因素影响,省调燃煤机组利润完成3.3亿元,同比降低22.11亿元。上半年26家省调电厂累计亏损7.61亿元,亏损面同比
上半年,受省内外用电市场持续低迷影响,火电机组设备利用小时继续下行,但在较低的煤价支撑下,经营情况总体平稳,资产负债情况略有改善。影响利润的主要因素是:到厂原煤同比降低约75元/吨(含税),节约燃料成本
户直接交易,上半年直接交易电量161.6亿千瓦时,平均成交价格比标杆电价低5.04分/千瓦时。2.省调机组亏损面加大且呈现阶段性不平衡上半年,电煤价格持续下行,但受电价调整及发电机组利用小时持续下滑、直接
、国锦,分别升高13.4克/千瓦时、13.2克/千瓦时、12.13克/千瓦时、9.34克/千瓦时。(二)经营情况分析上半年,受省内外用电市场持续低迷影响,火电机组设备利用小时继续下行,但在较低的煤价支撑
/千瓦时。上半年,电煤价格持续下行,但受电价调整及发电机组利用小时持续下滑、直接交易电量增长等因素影响,省调燃煤机组利润完成3.3亿元,同比降低22.11亿元。上半年26家省调电厂累计亏损7.61亿元
,企业规模的叠加意义并不大,还容易形成新的煤炭巨头,为后期能源转型带来阻力。煤炭企业与下游发电企业重组可能性或许更大。在以往的煤价上涨过程中,电力企业为了降低成本纷纷进入煤炭领域。截至目前,华能集团、大唐集团
以下三个方面。首先,化石能源价格普遍下跌挤占了清洁能源的需求,2014年以来国际油价由最高每桶100美元左右跌至50美元以下,我国5500大卡动力煤价格自2014年开始已累计下跌100元/吨以上;其次
上网电价下调、部分省份电力用户直接交易降价幅度较大、电煤价格稳中有升,煤电企业效益被进一步压缩,发展面临更大挑战,也将影响到煤电上下游行业协调可持续发展。一、上半年全国电力供需状况(一)电力消费增速
问题,监管和被监管者可谓猫鼠一窝。如居民电费和采暖费,过去煤价涨一次上调一次,现在煤价大幅下调,却不见电费和采暖费下调,电费成本现在也是企业的沉重负担;再如有特许经营权的行业收取初装费,谓之用于上游建设