东芝三菱水冷高压变频器在电厂600MW发电机组给水泵上的应用

来源:中自网发布时间:2024-04-02 15:55:41

1 概述

京能集团内蒙古丰镇京隆发电有限责任公司,有两台600MW发电机组。电动给水泵电机功率11000kW。给水泵是电厂最大的辅机,功率消耗在厂用电率中占的比例最大。电机启动对电网的冲击极大,影响系统安全。

为降低厂用电率并提高系统安全,给水泵可以通过上高压变频器达到节能,并降低厂用电率的目的。同时变频软起动对电网没有冲击,保证系统安全。因此给水泵的变频改造,成为电厂需要重点解决的问题。

2 设备情况

2.1系统配置

每台机组配置3台50%额定容量的给水泵。通过液耦调速调节流量和扬程。机组负荷大于400MW时双泵运行,小于400MW时单泵运行。由于电机功率极大,频繁启动对电网的冲击极大,因此给水泵一般都是双泵运行。机组低负荷时,给水泵的转速低,因此改造的节电空间大。

2.2 给水泵组参数

给水泵扬程:2276.5m

给水泵流量:1295m3/h

额定轴功率:8905kW

2.3液耦参数

液耦输出功率:8905kW

齿轮箱增速比:3.88

效率:94.2%

额定滑差:3%

2.4电动机参数

电机额定功率:11000kW

电机额定电压:10kV

额定电流:722A

3 采用高压变频器代替液耦节能的基本原理

电厂机组负荷的变化范围很大。给水泵的扬程,流量的变化范围很大。给水泵的转速变化范围很大。

给水泵采用液耦调速。由于功率为转速与转矩的乘积,液耦泵轮的输入转矩和涡流的输出转矩一样,因此液耦的效率与输出和输入转速的比值n2/n1成正比。液耦的额定滑差3%,会另外增加至少3%的损耗。按齿轮箱变比、电机转速、液耦最高转速计算,滑差3%对应的转速差为174r/min,且变化不大。速度越低,滑差与实际转速的比值越高,滑差损耗比例越大。低速时,滑差损耗约4%-5%。

机组低负荷时,给水泵转速极低,则液耦的效率下降很多。采用变频器时,将液耦泵轮和涡流用联轴器直联,没有滑差,则液耦效率最高,然后用变频器调节给水泵的转速。转速的变化范围就是节电率。转速越低,节电率越高。

双泵时,系统损耗为单泵的2倍。机组负荷越低,给水泵转速越低,节电率虽高,但此时泵的功率降低,总的节电功率并不高,双泵的损耗比单泵大。会产生节电不节钱的现象。

由于系统有余量,机组满负荷时,给水泵的速度高,此时的节电率虽不高,但泵的功率高,节电功率不小。将液耦改为增速齿轮箱,消除滑差,可以提高节电率,则提高的节电功率不可小觑。则满载运行时,会产生节电率不高,但节电功率不小,仍然节省钱的现象。

实际在机组负荷中等时,节电率和运行功率,节电功率都是中等,即节电,也节钱,实际的节电效果较好。在考核节电效果时,不能片面地只考核节电率,更应该考核节电功率和总运行功率,应使总运行功率最小,才能使厂用电率最低。

给水泵的容量为50%,二用一备。一般是400MW以上双泵,400MW以下单泵。由于电机直接启动对电网的冲击大。即使负荷低于400MW,也经常双泵运行。避免电机启动对电网产生冲击。

这种双泵运行,用变频器可以显示出巨大的优势。转速越低,节电效果越好。变频器对电机是软启动,可以频繁启动。则变频运行时可以单泵运行,需要双泵时也是变频软启动,对电网没有任何冲击。双泵改单泵时,系统损耗为单泵损耗,可以使总功率最小。

由于单泵的损耗小于双泵,单泵比双泵总功率更小。因此机组负荷低时单泵运行,负荷高且单泵出力不足时,才双泵运行。电机的变频启动不会对电网有任何冲击。

4 改造方案和改造过程

改造分为两个阶段。先对#1机组进行改造,然后再改#2机组。#1机组的变频器于2021年10月投运。#2机组于2022年9月投运。

变频器采用东芝三菱的TMdrive-MVG2水冷高压变频器,实际是纯水直接冷却的变频器。水冷的特点是换热效率高,冷却效果好,外循环水的流量要求少,对水温要求不高,散热器温度低且均匀,功率元件温度低且寿命长。因此本项目采用水冷高压变频器是改造的关键。

另一个关键就是将液耦改成增速齿轮箱。将液耦的泵轮和涡流用联轴器直接连接,消除了170r/min的滑差。最高转速节电率提高3%,低转速时节电率提高4%-5%。在给水泵功率高时,则增加3%的节电率,节电功率的增加值不可小觑。因此这样的改造方案,可以使运行功率最小。

图1为变频器室内的变频器和水冷柜及冷却用纯水。

图1(a)变频器室内的变频器图1(b)水冷柜及冷却用纯水

5 改造中重点解决的几个问题

为了降低运行功率,将液耦改造成升速齿轮箱。液耦内的泵轮和涡流用联轴器直接连接,消除滑差损耗,提高节电率。这对于高负荷时节电功率的提高至关重要。因为高负荷时节电率低,但电机功率大。改造后能增加节电率,则节电功率的提高不可小觑。这种改造,特别适合单泵运行时节电功率的提高,可以提高单、双泵切换的机组负荷点。这种方案对节电功率的提高功不可没。

液耦改造成升速齿轮箱,电机只能变频运行,没有工频旁路。对于变频器的可靠性的要求更高,因此本项目采用东芝三菱的水冷高压变频器,属于国际一流的进口制造商品牌。该电厂凝泵上使用的东芝三菱的高压变频,从2010年开始运行至今,可靠性非常高。

变频器为纯水直接冷却。水冷柜与单元柜之间采用纯水,也是绝缘水。通过纯水将单元的热量带走,然后通过水冷柜内的板换,与外循环水进行热交换,用外循环水将热量带走。外循环水采用电厂的闭式除盐水,水质非常好,不会造成水冷柜板换的堵塞,可以保证水冷柜的换热效果。

变频器的品牌选择。选用东芝三菱(TMEIC)的TMdrive-MVG2水冷高压变频器。

6 东芝三菱的高压变频器的拓扑结构

采用单元串联多脉冲整流多电平逆变电压源变频器。电机功率11000kW,电流722A。变频器的输出电压近似正弦波,输出电流为纯正弦波。

给水泵对变频器的基本要求,动态调节性能要与液耦一致,要求变频器启动的加速时间小于40秒。东芝三菱的变频器,具有加速不过载,减速不过压的特性。加速时间可以小于30秒,动态特性超过液耦。另外变频器还具有永不过载的特性,不会由于过载保护动作而跳闸,因此运行的可靠性大大提高了。

如此大功率的变频器,东芝三菱在国内的业绩非常多,尤其是在高炉风机和石化压缩机方面,以及烧结主抽风机中的业绩非常多,而且性能可靠。可以最大限度地保证机组运行的安全。

东芝三菱的高压变频器,采用日本指月公司生产,原装进口的自愈式金属化薄膜电容。电容终身不会发生短路故障,变频器20年的寿命内,电容不会损坏,也不需要更换。不但降低了单元的故障概率,同时用户售后维护中无需更换电容的费用,大大降低了售后维护的成本,还可以提高使用寿命。

变频器采用速度和电流双闭环的闭环矢量控制。速度闭环控制使得速度非常稳定,对给水泵的流量和扬程的精确调节有利。由于给水泵的速度调节范围较小,在有限的速度调节范围内,流量的变化范围极大。较小的频率变化率,会产生很大的流量变化。变频器对于频率的变化率的控制精度,可以达到0.004%,可以应对任何流量变化率的要求。因此实际的流量变化率不由变频器决定,而由DCS输出频率控制信号的分辨率决定。一般要求必须小于0.1%,最好是小于0.01%,这样可以对流量进行非常精准的控制。

7 水冷变频器与空冷变频器的性能对比

水冷变频器即纯水直接冷却变频器,单元采用的是水冷散热器,内部开通内循环水的水槽。采用的内循环水为绝缘的纯水。散热器输入和输出的插头和插座为自密封式,分离后自动封闭不会漏水。由于水的比热容非常大,较小的水流量可以带走大量的热量。水温和散热器的温度差非常小,冷却效果非常好。冷、热水的温差一般不超过3℃。正常负荷下,温差只有1℃-2℃。可以使整个散热器的温度差非常小,温度非常均匀。设计的内循环水温度不超过35℃,41℃报警。水冷变频器对水温的要求比空水冷宽。水冷柜通过板换和外循环水进行热交换,由于换热效率高,外循环水与内循环水的温差可忽略。因此外循环水的温度可以放宽到35℃,可以用电厂的洁净的闭式循环水。

水冷散热器的温度非常均衡,可以使所有功率元件散热面的温度基本一致。水温和散热器之间的温差非常小,而且散热器的温度低,则对于功率元件的冷却效果就非常好。因为功率元件的寿命是受温度影响很大,温度升高,寿命缩短很快。因此降低散热器和功率元件的温度,则可以大大延长使用寿命。这是水冷变频器的优点。图2为水冷散热器。

图2水冷散热器

图3为水冷单元的接口及水冷柜的图片,以及单元柜的冷却水总管和各个单元之间的支管的图片。最短的支管长度也比较长,因此即使冷却水的电导率变差,绝缘电阻还非常大,绝缘性能可以保证。

图3(a)水冷单元的接口及水冷柜

图3(b)单元柜的冷却水总管和各个单元之间的支管

本项目电机功率11000kW,只用一台水冷柜并且体积不大,水冷柜的制冷量相当于两台大功率的空水冷的制冷量。但体积却很小,而且耗水量远远小于空水冷的耗水量。另外单元内部,有电容放电电阻的部分损耗,发热量不大。因此单元柜的柜顶还是有2台1.5kW的冷却风机,通风直接排向室内,冬季室内温度不会太低。单元柜顶无通风风道,无通风损耗。

水冷柜水泵的功率5.5kW,实际运行时,两台柜顶风机和水泵的合计功率消耗约6kW。比空冷变频器加空水冷的合计通风损耗小不少,因此节电效果更好。

空冷变频器的特点:空冷变频器采用空冷散热器。冷却风通过散热器的翅片进行热交换(见图4)。冷却效果和翅片与空气接触的总面积有关。由于空气的比热容非常小,因此需要大量的风通过散热器的翅片。散热器的翅片与空气之间的换热效率低,因此散热器的温度要比风温高不少。另外冷风从散热器的入口到出口,温度逐渐升高,离开散热器的出风口风温,比进风口高很多,通风的温升比较高。再加上散热器的温度比风温高不少,这就使散热器的温度极不均衡。进风口温度低,出风口温度高。因此会使出风口的功率元件的温度高,过热保护更容易发生,则空冷变频器功率元件的散热器温度比水冷变频器要高不少。对元件寿命有影响。

本项目如果采用空冷的变频器,由于功率极大,单元柜顶需要6台1.5kW的风机,通风量极大。需要配两台大功率的空水冷,并用两套风道与空水冷连接。通风的风阻极大,增压风机的功率大,通风的功率损耗大。而且两台空水冷的体积很大,风道的体积很大,用水量也极大。

图4冷却风通过散热器的翅片进行热交换

空冷变频器的单元柜柜顶,有6台1.5kW的风机,空水冷有两套5.5kW的风机,合计20kW,实际功率消耗约15kW,比水冷变频器多耗电9kW。按电厂2019-2020年的平均年运行时间8800小时计算,则水冷变频器可以多节电79200kWH/年。

冷却效果和对室内温度的影响:夏季闭式循环水用开式循环水冷却,因此闭式循环水的温度不高,室内最高温度约30℃。开启空调时,室内温度控制在26℃。

由于单元柜电容放电电阻的发热量通过风机排向室内,冬季室内温度并不低。实际在冬季11月份室外温度已经远远低于零下时,室内温度可以达到25℃左右。完全不用担心水冷柜的管道是否会被冻坏。因此水管的安全是可以得到保证的。

对于外部冷却循环水流量的影响:采用空水冷时,由于换热效率低,冷却后的出风温度比水温高5℃左右,夏季水温最高可能达到33℃,则室内温38-40℃,对变频器的安全运行极为不利。因此为了降低温度,空水冷对水流量的要求非常大。变频单元柜的空水冷需要的水量为50m3/H。

而水冷变频器,由于板换换热效率极高,内、外循环水的温差极小,可以忽略。内水允许的温度也高,因此对外水的流量要求不高,可以降低对外水的流量要求。使循环水流量减少。实际水冷柜的外循环水的流量,标准为18m3/H,实际即使降低到10m3/H,冷却效果也完全没有问题。则对外循环水量的流量要求大大减少。可以降低外循环水泵的功率损耗。

8 水冷控制柜

水冷控制柜是水冷变频器的核心,由冗余配置的两台循环水泵,高位水箱,板换和离子交换器组成。高位水箱用于补水。离子交换器用于降低电导率,板换用外循环水冷却内循环水。

水冷柜的内循环水流量,由水泵控制,是独立的流量。不受外循环水流量的影响。设计值比较大,为18m3/H。可以使冷却后的热水温度与冷水温度之差,控制在1℃-2℃的范围内,回水的温度很低。冷却效果好。可以使水冷散热器的温度非常均衡。

水冷柜内部的板式换热器,用于内水和外水之间的换热,由于片数多,换热面积非常大,换热效率高,内、外水的温度之差可以忽略,因此对外循环水的流量要求不高,水温要求也不高。设计的外循环水温度可以达到35℃。

离子交换器用于降低内水的电导率,提高绝缘性能。由于变频器内部供水母管到各个单元的绝缘水管的支管非常长,可以使绝缘电阻大幅度增加,增加了电气安全性。因此即使电导率略高,对变频器的安全没有影响。

9 水冷变频器和空冷变频器的优越性

水冷变频器与空冷变频器加空水冷相比。具有冷却效果好,散热器温度低且均衡,功率元件寿命长的特点。而且通风损耗小,每台变频可以节省9kW的通风损耗。增加一台体积很小的水冷柜,但可以节省两台体积很大的空水冷,还可以省去风道。外循环水的流量要求小,温度要求范围宽。水冷柜的管径DN50,比空水冷的管径DN80小不少。因此总的施工成本减少,而总成本却差不多。因此水冷变频器是大功率和超大功率变频器的发展方向。冷却效果好,可以延长整机寿命。

10 改造后的效益分析

机组负荷按300MW-600MW,每50MW一个测量点,超低负荷240MW一个测量点。

根据电网工频输入电流和电机功率因数计算输入功率。改造后记录变频器输入电流,按变频器功率因数0.95计算输入功率。然后和工频输入功率进行比较。变频功率已经考虑了变频器的损耗,其他损耗很小可忽略。

低负荷时单泵,高负荷时双泵。单泵变频和单泵工频比较。双泵变频和双泵工频比较。再对机组运行的总功率,进行单、双泵以及变频和工频的比较。

机组负荷400MW为单、双泵的切换点。即有单泵,也有双泵运行的数据。单泵电流大,双泵电流小。单泵运行的功率为机组功率。双泵运行,没有B泵的数据,以A泵功率的2倍,作为机组总功率。450MW以上,机组功率为两台泵的功率之和。

单泵运行时转速高,节电率虽低,但运行功率高,而且只有一套泵和液耦及变频器的损耗,总损耗小,因此总功率小。双泵运行时损耗加倍。虽然转速低,节电率高,但总功率高。因此单泵比双泵运行更加节电。采用单泵可以使总功率降低。

表1为工频运行数据。其中400MW单泵9312kW,双泵时按A泵功率的2倍13074kW作为总功率。工频单泵比双泵节电13074-9313=3762kW。节电率28.8%。单泵比双泵总功率小得多。因此应尽量单泵运行。

机组400MW时,变频单泵6828kW,比双泵8204kW小,单泵比双泵更节电。单泵变频工频节电2484kW,节电率26.7%。虽然小于双泵的节电功率和节电率,但总功率6828kW却是最小的。如果单泵变频和双泵工频比较,节电13074-6828=6246kW,节电率47.8%,远远大于双泵变频的节电功率和节电率。

单泵运行功率小,比双泵节电功率好得多。因此应尽量单泵运行。尽量提高单泵向双泵切换的机组负荷点。400MW时变频单泵6828kW小于双泵8204kW。500MW变频双泵10256kW。变频器的功率为11000kW。因此变频器单泵至少可以带500MW的机组负荷,预计会在9000kW左右,远远小于变频器的额定功率,切换点可以提高到500MW。比双泵变频运行的节电功率要高得多。可以使总功率最小。

满载的节电率18.4%虽不高,但机组两台变频器的合计节电功率3168kW也不少。尤其是将液耦改为增速齿轮箱后,提高了不小于3%的节电率,单泵400MW运行的节电功率至少增加205kW。在机组满载时,双泵运行节电功率至少增加420kW,不可小觑。

超低负荷240MW时,节电率34.5%很高,与450MW时的节电率34.7%接近。但实际节电功率1988kW不高,远远小于450MW时的节电功率4665kW。这是因为240MW工频运行5756kW不高。400MW到500MW的区间,节电功率最高。如果能单泵变频运行,总功率小于双泵变频功率,则比工频双泵的节电效果好得多。

表3为400MW时双泵的节电功率表。变频双泵8204kW,比单泵6828kW高不少。虽然比双泵工频的节电功率很高,但双泵功率大于单泵功率。若单泵变频与双泵工频比较,节电功率6246kW,节电率47.8%。

根据电厂自己的统计,近2年的年运行平均小时数8800小时。厂用电率平均降低0.92%,平均年节约标准煤11949吨,年减少二氧化碳排放35039吨。除了节电产生的效益,按碳排放的交易价格,仅碳排放的减少间接产生的效益可以达到140万元。

参考文献:

[1]内蒙古京隆发电有限责任公司1号机组电泵变频改造节能效益报告[Z].

[2]东芝三菱TMEIC水冷高压变频器内部资料[Z].


索比光伏网 https://news.solarbe.com/202404/02/377235.html

责任编辑:zhouzhenkun
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
浙江大学薛晶晶Nat Rev Chem:有机A位阳离子在金属卤化物钙钛矿光伏中的应用来源:知光谷 发布时间:2025-12-01 15:56:27

有机A位阳离子丰富的选择性和可设计性,为通过化学相互作用调控金属卤化物钙钛矿的多种性能提供了巨大机遇。结构-性能关联机制:系统阐明了A位阳离子的分子结构如何影响其与钙钛矿骨架的相互作用,并最终决定器件的效率与长期稳定性,为理性分子设计提供了理论基础。低维/3D协同策略:通过引入大尺寸有机阳离子构建2D/3D钙钛矿异质结构,在保持高效率的同时,显著提升了器件的环境稳定性与离子迁移抑制能力。

习近平在APEC第三十二次领导人非正式会议第一阶段会议上的讲话(全文)来源:国家能源局 发布时间:2025-10-31 11:54:50

共建普惠包容的开放型亚太经济——在亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议第一阶段会议上的讲话中华人民共和国主席 习近平尊敬的李在明总统,各位同事:很高兴来到韩国历史文化名城庆州,同大家共谋亚太发展大计。感谢李在明总统和韩国政府的周到安排。一是共同维护多边贸易体制。中方将以此为契机,进一步全面深化改革,坚定不移扩大高水平对外开放,不断以中国式现代化新成就为亚太和世界提供新机遇。

香港大学AFM:Y型受体中电荷转移激子扩散的定量理解及其在高效有机太阳能电池中的应用来源:知光谷 发布时间:2025-10-20 09:59:55

激子扩散长度是有机太阳能电池的关键参数。近期研究表明,Y型NFA中会产生分子间电荷转移激子,但ICT激子形成对LD的影响尚未明确讨论。本文香港大学PhilipC.Y.Chow等人指出,由于皮秒时间尺度上ICT激子形成导致光学带隙附近光谱演化,忽略此现象可能导致瞬态吸收数据分析中显著高估Y型NFA薄膜的LD。此外,在使用激子-激子湮灭模型进行数值拟合时,采用ICT激子的本征弛豫寿命对于可靠提取扩散系数和LD至关重要。

AEM:界面电荷提取缺陷的简易检测方法及其在钙钛矿太阳能电池中的应用来源:知光谷 发布时间:2025-10-20 09:56:15

所提出的方法无需依赖瞬态技术或传统假设完美载流子提取的IQE模型,即可快速评估器件界面性能。文章亮点:1.新型IQE线性化分析方法:通过强吸收与弱吸收极限下的IQE线性拟合,直接提取界面收集效率fc及其空间梯度,无需依赖瞬态测量或理想化假设。

北航殷鹏刚&黄建媚AFM:聚合物协调PbI₂在甲脒基钙钛矿吸收层中的应用:高效稳定太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-08-26 11:35:22

本研究北京航空航天大学殷鹏刚和黄建媚等人将多功能聚合物聚醋酸乙烯酯引入PbI前驱体,其丰富的羰基基团有效抑制PbI结晶并释放应力,延缓其与铵盐的反应速率,从而调控钙钛矿薄膜的结晶过程。效率与稳定性双突破:器件PCE达25.79%,创两步法制备FA基钙钛矿电池新高;PVAc在晶界处的钝化作用使器件存储、热稳定性和运行稳定性显著提升。

照阳光能研发团队在Joule期刊上发表钙钛矿太阳能电池产业化发展的综述论文来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-08-07 09:21:55

近年来,随着能源需求的日益增长和光伏技术的不断发展,钙钛矿太阳能电池正逐步从实验室小面积器件走向大面积光伏组件产业化发展。目前,实验室级钙钛矿太阳能电池模组的效率已经突破23%,展现出巨大的商业化潜力。此外,照阳光能研究团队还聚焦于实现大面积钙钛矿太阳能电池组件规模化生产所面临的核心挑战,深入探讨了制造工艺的可控性、光伏组件的长期运行稳定性以及组件制造成本等关键影响因素。

东南大学徐晓宝/雷威团队的多维探测成像研究在钙钛矿晶圆制备与应用领域取得新进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-28 10:39:21

近日,东南大学徐晓宝/雷威的多维探测与智能识别团队开发出一种六英寸高纯度铅卤钙钛矿晶圆制备工艺,解决了钙钛矿大面积均匀性与缺陷控制的难题,实现了晶圆级异质结构工程,推动了高性能辐射成像系统的实际应用。该方法具有普适性,可拓展至多种钙钛矿体系,并实现异质结晶圆制备。东南大学电子科学与工程学院徐晓宝教授、李青教授、雷威教授为本文的共同通讯作者。

东南大学徐晓宝&雷威团队的多维探测成像研究在钙钛矿晶圆制备与应用领域取得新进展来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-07-28 09:37:24

近日,东南大学徐晓宝/雷威的多维探测与智能识别团队开发出一种六英寸高纯度铅卤钙钛矿晶圆制备工艺,解决了钙钛矿大面积均匀性与缺陷控制的难题,实现了晶圆级异质结构工程,推动了高性能辐射成像系统的实际应用。该方法具有普适性,可拓展至多种钙钛矿体系,并实现异质结晶圆制备。东南大学电子科学与工程学院徐晓宝教授、李青教授、雷威教授为本文的共同通讯作者,博士生刘世林为本文的第一作者。

晶科能源高效Tiger Neo组件成功应用于TMEIC在日本的屋顶光伏项目来源:Gessey聚焦新能源 发布时间:2025-07-22 09:12:12

晶科能源的高效TigerNeo组件,成功应用于东芝三菱合资企业TMEIC在日本长崎创新中心的屋顶光伏项目。这次合作也进一步夯实了晶科能源在日本市场的领导地位——公司已连续七年蝉联日本光伏组件出货量冠军。凭借TigerNeoTOPCon系列组件的强劲表现,晶科能源在2024年拿下了日本光伏市场26%的份额,在以屋顶项目为核心的分布式发电领域,优势更为突出。除了高功率、高效率和高双面率,TigerNeo突破性的弱光性能表现也尤为突出。

大连理工&众能光储史彦涛:20.45%效率的超柔性钙钛矿太阳能电池,推进了UF-PSCs在航空航天领域的潜在应用来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-07-18 09:59:57

最终,UF-PSCs的能量转换效率从16.87%提升至20.45%,创下当前最高纪录,这项工作推进了UF-PSCs在航空航天领域的潜在应用。

三成亏损收窄、二成盈利,超半数光伏企业回暖!来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-15 17:05:24

近日,共有29家光伏企业发布了2025年半年度业绩预告,其中,8家企业实现盈利,占比达到27.59%;10家企业亏损收窄,占比达到34.48%;5家企业由盈转亏,占比为17.24%;6家企业亏损扩大,占比为20.69%。盈利:辅材龙头