多晶硅光伏组件湿热湿冻超量测试研究

来源:太阳能杂志发布时间:2018-07-09 16:23:09作者:陆俊杰 等

基于IEC 61215 标准中湿热(DH)、湿冻(HF) 试验的环境条件参数,对组件连续施加超量的环境条件压力,分析其性能变化;并将其静置1 年后复测其功率,发现长时间静置对其功率有很大影响;然后继续对组件进行环境试验,并置于户外曝晒,其间测量其功率变化;最后拆解组件,研究湿热及湿冻试验分别对组件造成的影响。研究发现:湿热试验DH3000 是功率衰减的一个临界点,且对组件焊带腐蚀深度较深,汇流条腐蚀程度也较大;而长时间的湿冻试验静置功率会大幅恢复,且湿冻试验使背板脆化相当严重,焊带整体腐蚀面积也较大。通过整个实验发现,组件在经过环境试验后,静置多久去测量其功率是一个需要重新考究的方面。

随着生产工艺的逐步提高,IEC 61215 所测试的量已不足以考验组件的耐候性,也无法模拟或探索出组件在户外实际所经受的失效形式。根据TÜV 的分析,热斑测试、湿冻测试、湿热测试这3 种测试的失效率最高,如图1 所示。组件热斑现象机理较明晰,在户外出现热斑的情况较少,即使有也多出现在早晚辐照不强时,易避免。所以,组件的湿冻及湿热试验是对组件考验最大的两个因素,本文针对这两个因素,在IEC61215 标准的基础上展开深入的测试研究。

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试验设计

收集同一个厂家同一批次生产的4 块组件( 该类型组件由60 片多晶硅太阳电池片组成),并将其编号。1# 和2# 组件用于DH2500 试验,每500 h 取出测一次功率及EL;3# 和4# 用于HF100 测试,每10 个循环测一次功率及EL。首先将组件同时接受光辐照5 kWh/m2 的预处理,预处理之后测得的功率如表1 所示。


得到预处理后的功率数据后,试验设计过程如图2 所示。将1# 和2# 组件置于湿热环境箱中,设置湿度85% 和温度85 ℃的试验条件,每500h 取出组件进行功率和EL 检测;将3# 和4# 组件置于湿冻环境箱中,设置RH 85% 和-40~85℃的温度循环,单个循环周期为24 h,每10 个循环取出组件进行功率和EL 检测。



连续环境试验结束后,将组件静置于常温暗室内1 年;之后将1# 和3# 组件分别加量做DH500 和HF10 环境试验后,测试功率及EL;2# 和4# 组件测试红外图像;之后将4 块组件同时置于户外曝晒25 kWh/m2 后测试功率曲线;最后将1# 和3# 组件拆解分析。

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试验过程与结果

2.1湿热湿冻连续老化试验组件功率衰减

图4 分别为1# 和2# 组件( 均为DH2500) 功率衰减、串联电阻及填充因子FF 的变化情况。

湿热试验后,组件功率衰减较少,两块组件最终衰减都在2.5% 左右。功率衰减与串联电阻的增大正相关,FF 变化不明显。


图5 为3# 和4# 组件( 均为HF100) 功率衰减、串联电阻及填充因子FF 的变化情况。湿冻试验的组件功率前期衰减较少、后期较多,整体呈幂函数趋势。随着组件功率的衰减,串联电阻呈现出明显的正相关趋势,而FF则呈现出负相关的趋势。



表2 为4 块组件在连续试验并静置1 年后的功率和串联电阻的变化情况。静置后串联电阻继续增大,说明串联电阻的增大原因是一个不可逆的过程,即为腐蚀[6]。同时,湿热试验后组件功率未变,而湿冻试验后组件功率大幅回升,原因分析如下:

1) 对于湿热试验:如表3 所示,两块组件湿热试验恢复1 年后,FF 都下降了,这与串联电阻增大导致FF 下降相一致。由于串联电阻的增大,最大功率点电压Vmp 降低。但是短路电流Isc的变化是不随组件焊带的腐蚀等因素变化的,正如开路电压Voc 无变化一样,Isc 的变化与辐照强度及禁带宽度有关,但是Voc 几乎未变,电池外观也无较大改变,所以禁带宽度未发生变化。Isc的变化在于辐照强度,但测试仪器是同一台且都经过标定,那么原因很有可能来自于组件正面的水汽导致玻璃和EVA 透光率的变化,当静置后水汽蒸发,透光率增大,辐照量增强,所以Isc 增大。同样,最大功率点电流Imp 增大,但Vmp 减小,所以组件的功率P=VmpImp 未改变。


2) 对于湿冻试验:表4 为湿冻试验及恢复后组件各电学参数,由表4 可知,最大功率点电压Vmp降低,最大功率点电压Imp增大,短路电流Isc增大,开路电压Voc 变化辐度很小,可认为不变。但功率P 却有大量的恢复,原因就在于并联电阻Rsh 明显增大(表明漏电流减少了),Isc 和Imp 的增量也较大,推测这是湿气的蒸发所致。但是同样的蒸发,湿热试验却未出现功率恢复和并联电阻增大,说明除了湿气蒸发、组件正面透光率上升之外,还有其他原因。湿热和湿冻试验后两种组件外观并未发生改变,但是试验过程中湿冻试验是通40 μA电流的,电流在大量湿气进入组件的情况下,很有可能使焊带出现漏电通道,导致组件并联电阻减小,功率快速下降,表5 中湿冻试验HF90和HF100 过程中对应组件功率大幅的衰减就很可是这个原因造成的[7]。综上所述,湿气、电流、温度及温度循环4 个条件共同造成湿冻组件焊带出现漏电通道,导致组件并联电阻增大,功率减小。


通过以上分析可知:湿热试验静置1 年后的功率与DH2500 的功率相同,这是由于组件静置的这1 年,焊带腐蚀继续增大,组件正面湿气部分蒸发;而湿冻试验静置1 年后的功率小于HF100 的功率,这是因为除了上述两个因素外,还有一个原因是组件内部漏电通道减弱或消失,并联电阻明显回升,功率大幅恢复。

从图6 的EL 图像可看出,红色圈出部分出现了明显的明暗片、连接处腐蚀或串联电阻增大的现象。这表明从HF90 到HF100 功率大幅衰减的原因除了漏电通道外,就是串联电阻的增大和电池间的失配。


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