,包括光伏组件、蓄电池,逆变器、配电柜、支架、电缆等设备和材料购置费,还有工程建设费和交通运输费;运营维护费包括运营人员工资、逆变器等电气设备维修费、光伏组件清洗费等,光伏系统运营期一般为20-30年
非常大。根据山路集团运维人员的考核办法,损失1度电扣检修部五毛钱,因此损失特别大;同时,大型逆变器还存在出现故障我们无法解决的问题,因为各家有技术壁垒,只能等待原厂到实地维修现场干等,但通常电站又比
,如果最初设计、安装工作没做好,就只能在后期运维中把先天存在的问题尽量弥补解决。
最早我们采用集中式大机,但是后来发现逆变器做得越大,出现问题的机率就越大。首先,出现故障后造成的发电量损失影响面
,电源产品的效率都达到90%以上,尤其通信电源达到97%、太阳能光伏逆变器更达到98.7%。仅2010~2014年,台达生产的电源节能产品,共为客户节省148亿度电,相当于减少790万吨的二氧化碳
技术服务网点与12个维修网点。依靠训练有素的技术服务团队,中达为用户提供个性化、全方位的售前、售中服务和最可靠的售后保障。
二十年深耕,在1500多名员工的努力下,中达电通2013年的营业额超过
智能光伏与传统光伏对比实验区建成投产,基于分散交流汇流、多路MPPT跟踪技术的组串式逆变器成功应用,对智能光伏理念的初步形成;到2014年9月格尔木三期150MW智能光伏电站完工,融合4G无线通信技术
黄河水电已并网的250MW智能光伏电站运行非常稳定,格尔木138MW组串式光伏电站,最早的已运行超过1年半,运行情况非常稳定。已并网的智能光伏电站,
使沙尘问题得到解决,省掉清理工作,解决了逆变器房内
后天弥补解决。最早我们采用集中式大机,但是后来发现,逆变器做的越大,出现问题的机率就越大。第一,出现故障后,造成的发电量损失影响面非常大。我们集团运维人员,有个考核办法:损失1度电,扣检修部五毛钱
。所以这个损失特别大。而且大型逆变器还有个问题,出了故障我们玩不转,因为各家有技术壁垒,只能原厂来修,现场干等。电站又比较偏远,一等,最少24小时,这算快的,最长的更有30天,交通很不方便,坐完飞机
。在众多光伏电站的应用中,以大型地面电站和屋顶电站为主要的应用形式。两者相同的地方是均以多晶或单晶硅片作为发电的核心元件,配套有逆变器、汇流箱、变压器等电气设备。从经营管理角度来讲,两者又具有较多的
、维修成本也较低。(5)现有的维护水平。与前三者的水平高低与售价成正向相关相反,现有维护水平的高低与售价成反向相关。在我们收购的是新建一年到两年的电站这一基础上,原有电站持有者对电站的维护水平越低,就
国内市场倾斜。在众多光伏电站的应用中,以大型地面电站和屋顶电站为主要的应用形式。两者相同的地方是均以多晶或单晶硅片作为发电的核心元件,配套有逆变器、汇流箱、变压器等电气设备。从经营管理角度来讲,两者又
品牌相对比较过硬的元器件,其风险相对较低,后续的维护、维修成本也较低。
(5)现有的维护水平。与前三者的水平高低与售价成正向相关相反,现有维护水平的高低与售价成反向相关。在我们收购的是新建一年到
,逆变器做的越大,出现问题的机率就越大。第一,出现故障后,造成的发电量损失影响面非常大。我们集团运维人员,有个考核办法:损失1度电,扣检修部五毛钱。所以这个损失特别大。而且大型逆变器还有个问题,出了故障
了。所以发电量问题,就这样解决了。再有就是大型逆变器的出力问题,我们用过不少厂家的,有些厂家的散热问题解决的非常不好。IGBT模块一直在工作在温度70度以上,动不动就告警,告警了,就停止工作,很麻烦
,解决了逆变器房内部较多灰尘,需要定期投入大量人力进行清扫的问题;组串式方案没有熔丝、无外置风扇,不用更换,无直流汇流箱引起的高故障率,避免了需要投入较多人力进行故障排查和维修的问题。
黄河公司目前
精彩演讲。他指出,在过去的3-5年中,不仅光伏组件过剩造成了低价竞争,逆变器也同样存在这样的问题,低价竞争必然带来一些部件的质量问题,且部件质量问题占到整个故障率的50%;另外一个是电站的设计问题,大概
去的3-5年中,不仅光伏组件过剩造成了低价竞争,逆变器也同样存在这样的问题,低价竞争必然带来一些部件的质量问题,且部件质量问题占到整个故障率的50%;另外一个是电站的设计问题,大概占到整个故障率的28
,逆变器厂家也是,从过去的100多家到现在真正活跃的仅剩30多家,将来这些消亡企业的设备由谁来维护,光伏电站的升级换代及整个电站的设备更新的问题都将会大量出现。再一个就是规模管理问题,过去的规模比较小,一个