,剪多余焊带时未一刀剪下,多次过剪所致。)看背面承压的质量,承压有没有不平整的情况,或是气泡,褶皱等。要发现气泡和褶皱其实不难,在阳光下就可以看出。 上图中:电站安装在一个水泥搅拌站屋顶上,由于水泥
焊带时未一刀剪下,多次过剪所致。)看背面承压的质量,承压有没有不平整的情况,或是气泡,褶皱等。要发现气泡和褶皱其实不难,在阳光下就可以看出。上图中:电站安装在一个水泥搅拌站屋顶上,由于水泥搅拌站灰尘
,剪多余焊带时未一刀剪下,多次过剪所致。)看背面承压的质量,承压有没有不平整的情况,或是气泡,褶皱等。要发现气泡和褶皱其实不难,在阳光下就可以看出。 上图中:电站安装在一个水泥搅拌站屋顶上,由于水泥
当光伏组件从三栅线全面转向四栅线,并且五栅线组件开始在市场崭露头角的时候,有一家江苏的企业决定换个思路,去尝试下新的组件结构。栅线越多,就要用到更多的焊带,相应的组件内耗也会增加,这个出身于
串间距和11个串间距。在日食工艺下,可以将普通的电池片优化升级成更高效的组件产品,而不需要从采购端就要筛选出高效的电池片,这大大缩短了生产的时间和成本。整体无主栅设计可以增加组件受光面积;取消了焊带
溅进,剪多余焊带时未一刀剪下,多次过剪所致。 可能导致的原因有:单焊时,重复焊接导致焊锡堆积,串焊盒未清理干净,有焊锡,导致排版过程中掉入等。 可能导致的原因有:单焊人员焊接速度
电池片消耗组件功率发热(图1-1),导致组件输出功率衰减。若热斑效应产生的温度超过了一定的范围,将会使电池组件上的焊带熔断并 毁坏栅线(图1-2)、烧穿背板(图1-3),从而导致整个太阳能电池组件的
胶膜在8.5-9.2,背板是18-25。接线盒是25左右。焊带是40-80左右一公斤。
二、中端产品。成本价格在2.7元左右。电池片1.85。钢化玻璃22。EVA5-6平方。背板8-10平方。接线盒
18。焊带80左右。铝型材是55左右。硅胶是12左右。
三、低端产品,成本价格在2元。电池片1.2;钢化玻璃22平方;EVA5-8平方;背板8-10平方。接线盒13左右;焊带40-80左右。铝型材43
带时未一刀剪下,多次过剪所致。可能导致的原因有:单焊时,重复焊接导致焊锡堆积,串焊盒未清理干净,有焊锡,导致排版过程中掉入等。可能导致的原因有:单焊人员焊接速度过快,辅焊带手势不正确,焊带规格与电池片
直接通过外观看出。常见的焊接不良现象如下图: 可能导致的原因有:电池片本身有隐裂,层压机加压阶段压力过大,层压人员盖层压布收拾不正确等。可能导致的原因有:排版人员不经意将残留焊条溅进,剪多余焊带时未
一刀剪下,多次过剪所致。 可能导致的原因有:单焊时,重复焊接导致焊锡堆积,串焊盒未清理干净,有焊锡,导致排版过程中掉入等。可能导致的原因有:单焊人员焊接速度过快,辅焊带手势不正确,焊带规格与电池片主栅线
焊带时未一刀剪下,多次过剪所致。 可能导致的原因有:单焊时,重复焊接导致焊锡堆积,串焊盒未清理干净,有焊锡,导致排版过程中掉入等。 可能导致的原因有:单焊人员焊接速度过快,辅焊带手势不正确