宣称,赛维目前的下游订单充足,硅片车间基本满产,本次人员调整主要是把一些富余的人员调整到别的部门或者直接淘汰,主要目的是增加效率控制成本。然而,随时担心被裁的员工愤怒的表示,此次调整人事部并没有发明确的
,赛维总部在这几年里我已经去过了无数次,每次都无功而返,但这次不同,这次我不要见佟兴雪(赛维总裁兼首席运营官),我一定要见到彭小峰(董事长兼首席执行官)本人,亲口和他说清楚,一定要要回部分欠款,我必须
》中厂网分开、主辅分离、输 配分开、竞价上网成为了改革目标。然而,十年过去了,电力体制改革的迟缓让外界难以接受。特别是现有格局使改革缺乏动力。国家电网和南 方电网已控制了近100% 的国内输配电市场
经营的风险。据不完全统计, 目前格尔木地区光伏电站暴露出来的问题主要集中在无功补偿、光能预测以及稳控装置方面,包 括主变压器不符合要求、无功补偿功率不够、无稳控装置、逆变器不具备低电压穿越功能、缺少
缺乏动力。国家电网和南 方电网已控制了近100% 的国内输配电市场。其 中国家电网负责中国约80% 的电力供应,南方电 网则负责6 个省份约20% 的电力供应。目前,大 型光伏发电站项目要实现并网
期运营隐患和长期经营的风险。据不完全统计, 目前格尔木地区光伏电站暴露出来的问题主要集 中在无功补偿、光能预测以及稳控装置方面,包 括主变压器不符合要求、无功补偿功率不够、无 稳控装置、逆变器不具备
电力体制 改革方案的通知》中厂网分开、主辅分离、输 配分开、竞价上网成为了改革目标。然而,十年过去了,电力体制改革的迟缓让外界难以接受。特别是现有格局使改革缺乏动力。国家电网和南 方电网已控制了近100% 的
项。有些光伏电站在设计上就有很多缺陷,对后期运营方面考虑也不够周全,只单纯从成本角度考虑,却未考虑到后期运营隐患和长期经营的风险。据不完全统计, 目前格尔木地区光伏电站暴露出来的问题主要集中在无功补偿
开、竞价上网成为了改革目标。然而,十 年过去了,电力体制改革的迟缓让外界难以接受。 特别是现有格局使改革缺乏动力。国家电网和南 方电网已控制了近100% 的国内输配电市场。其 中国家电网负责中国约80
来的问题主要集 中在无功补偿、光能预测以及稳控装置方面,包 括主变压器不符合要求、无功补偿功率不够、无 稳控装置、逆变器不具备低电压穿越功能、缺少发电预测或信号不通、绝缘不符合要求等。 六是人才缺乏是
功率控制的新要求,具体要求如下:
系统最大总视在功率Smax3.68KVA,不需无功可调,功率因数范围是0.95。
系统最大总视在功率3.68KVA Smax 13.8KVA
明确要求对无功,有功功率进行调节和控制,同时提出了调节的方式,这些对逆变器厂商,系统提供商和其它的配套产品提供商都提出了新的要求,特别是逆变器。为了满足新的标准,低压并网型逆变器必须在技术上做升级
下降30%~40%。光伏发电还具有间歇性,白天大发、无功不足、电压过低;夜晚停发,潮流逆转、电压越限,影响电网的电能质量。为了实现百万千瓦光伏发电全接纳,2011年8月至年底,青海电力公司联合中国电力
科学研究院、国网电力科学研究院提出了完整的海西光伏发电区域稳定控制方案和策略。青海电力公司用4个月时间,建成330千伏聚明变电站,用于汇集各光伏电站的电力。2011年年底,青海电力公司完成光伏并网
。有时候,一片云飘过来,光伏出力就会下降30%~40%。光伏发电还具有间歇性,白天大发、无功不足、电压过低;夜晚停发,潮流逆转、电压越限,影响电网的电能质量。为了实现百万千瓦光伏发电全接纳,2011年8月
至年底,青海电力公司联合中国电力科学研究院、国网电力科学研究院提出了完整的海西光伏发电区域稳定控制方案和策略。青海电力公司用4个月时间,建成330千伏聚明变电站,用于汇集各光伏电站的电力。2011年年
和模型参数测试规程,开展光伏发电接入电力系统运行控制、安全保护等多项重大科研项目研究工作。而光伏电站移动检测平台已应用于青海、甘肃、宁夏、浙江、河南等多个省份的27座光伏电站中,通过开展入网检测,保障
《光伏电站接入电网技术规定》与《光伏电站接入电网测试规程》已颁布执行,国家标准《光伏发电站接入电力系统技术规定》《光伏发电系统接入配电网技术规定》《光伏发电站无功补偿技术规范》即将颁布。光伏标准体系的
控制系统在全球公用事业规模光伏电站的应用。
低电压穿越(LVRT)技术与电网系统安全稳定性。
光伏电站逆变器的智能检测保护方案。
大型光伏发电系统认证的新变化与新要求。
● 下午 14
结果
光伏变压器寿命研究和非晶磁芯发展现状分析
微型逆变器的的前沿性设计
Coolcept拓扑无功功率
★ 8月31日
● 上午9:00-12:30
大型光伏系统的平衡优化及成本