赛维寻求突围的决心显现无疑。为降低硅料生产成本,赛维LDK对马洪硅料厂启动了冷氢化项目改造,据称改造工作已基本完成,近日取得同意复产的批复。而在宣布复产同时,赛维LDK总裁兼首席执行官佟兴雪还对外透露
一位熟悉行业内情的人士表示,虽然赛维LDK进行了冷氢化项目改造,有助于降低一些成本。但该项目早前投资成本过高、工业电价相比西北地区缺少优势,预计产品成本不可能低于目前国内主流厂家的成本,竞争力偏弱。据
索比光伏网讯:28日,记者从江西赛维LDK公司光伏硅料复产启动仪式上获悉,该公司投资4.4亿元引进世界先进技术的冷氢化项目基本完成,将于8月适时投入使用,届时硅料生产成本可降低至126元/公斤以下。
亏损的重要原因。2013年,赛维LDK负债总额为200多亿元。为降低硅料生产成本,赛维LDK启动了冷氢化项目改造。目前,改造工作基本完成。今年年初,赛维LDK根据市场情况,启动了复产检修工作,并于近日
氯氢化把四氯化硅(多晶硅还原过程中所产生的副产品)回收再用来生产三氯氢硅,和建立内部生产三氯氢硅的设施。从徐州第二期开始,协鑫可以同时生产太阳能和电子级多晶硅。2011年9月16日与台湾富士康集团共同
太阳能支架系统的集成供应和安装。安泰科在2010年初进入中国太阳能光伏行业市场,推出冷弯薄壁型钢材质的支架系统,包括固定、可调、(斜/平)单轴、双轴追踪、浮搁等支架形式,可与薄膜、单晶、多晶太阳能板连接,从
减低生产成本,包括利用氯氢化把四氯化硅(多晶硅还原过程中所产生的副产品)回收再用来生产三氯氢硅,和建立内部生产三氯氢硅的设施。从徐州第二期开始,协鑫可以同时生产太阳能和电子级多晶硅。2011年9月16
公共建筑金属围护系统、环保降噪系统以及太阳能支架系统的集成供应和安装。安泰科在2010年初进入中国太阳能光伏行业市场,推出冷弯薄壁型钢材质的支架系统,包括固定、可调、(斜/平)单轴、双轴追踪、浮搁等支架形式
半年逐渐向好,公司已在2013年上半年完成多晶硅业务冷氢化改造,并扩产至6000吨,成本下降至18美元/kg,已达到国内领先水平,加之光伏组件业务的持续盈利使得公司整个太阳能业务扭亏为盈,毛利率
关系作用下有望保持坚挺。冷氢化技术不再是难点,龙头企业开始研发硅烷法。地处低电价地区的硅料厂诸如大全及特变等不必冒险研发硅烷技术,区位优势已经可以使其生产成本降到全球领先的每公斤12-14美元。而高电价
产能,技改即将结束,现阶段冷氢化技术已可以将成本控制在110元/公斤左右,生产1公斤多晶硅,综合能耗从以前的280350度,降到目前的80度,而技改结束后只有75度。 根据数据显示,4月份我国进口
,或者关闭老旧生产线,建新生产线的方式,实现装备的升级更新和工艺的优选优化,在提高产量的同时降低生产能耗和成本。从技改情况来看,目前在产的多晶硅企业,除新建项目外,几乎所有的生产线都进行了较大规模的冷
氢化、二氯二氢硅等副产物回收利用、热能回收综合利用等技术改进应用,对降低生产成本起到了重要作用。同时,部分多晶硅企业关停了老旧生产线,通过资产减值的方式,进一步实现集约化生产。二是研发和引进新工艺
时代,不适应半导体时代小规模生产的化学产业链实现循环的概念。中国多晶硅鼻祖的四川地区企业为此付出代价。 误区2 冷氢化改造降成本 以氢化循环技术实现成本下降,第一位是提高循环率,减少物料