检修和更换,生产效率低下,其更换更带来大量的三废排放,给环境带来污染。
在我国,如何高效、稳定运行多晶硅循环生产的多晶硅冷氢化装置,一直是业界重点关注和攻克的技术难题。
日前,超级加热器装置
发明专利,具有完全自主知识产权。
该超级加热器的成功,将摆脱国外的专有设备的垄断,将大大提高我国冷氢化装置生产稳定性,减少能耗和污染,降低多晶硅生产成本,提高生产效率,释放我国多晶硅生产的产能,提高我国光伏行业的全球竞争力。
增长基本跟随下游空调销量的增长。空调行业前两年受政策刺激出现爆发性增长后,增速已向正常水平回归,未来公司这块业务以稳为主。增加电加热器的品类是长期的增长逻辑除空调之外,多晶硅冷氢化改造和电热水器成为
利润的主要增长点。冷氢化改造可以降低多晶硅的生产成本,行业目前正在从分散走向集中,一些规模小的企业已经放弃生产,规模大一点的企业要想生存下去必须要做冷氢化改造。电加热器及其控制系统是冷氢化工艺的核心设备
万元每吨17日,三月的暖阳映照大地,吐绿的垂柳透着春的气息。在行业寒冬中猫腰强身7年的四川永祥多晶硅公司传出喜讯:四氯化硅冷氢化节能降耗技改项目顺利试生产,成本控制在了每吨8万元左右,综合能耗降至70
世界单线最大的冷氢化生产线,并使用36对棒还原炉,使得单炉生产效率及能耗物耗水平国际领先。此外,该公司采用差压耦合精馏技术,可降低40%能耗,达到国际先进水平。此外,由宜昌南玻显示器件有限公司生产的触控
操作,主要环节全由机器自动完成。除冷端部分,生产线其余部分均是国产。玻璃厚度越薄,其透光性越佳,显示效果更好,也更节能。而超薄电子玻璃对玻璃品质的要求极高。由于厚度极薄,对配料均匀度、熔化质量和成型退火
隔壁,达到国际先进水平的光伏级多晶硅产品,也在源源不断地产出,被广泛用于光伏发电领域。
宜昌南玻硅材料有限公司采用目前世界单线最大的冷氢化生产线,并使用36对棒还原炉,使得单炉生产效率及能耗物耗
、切裁等工艺后,由机械手自动包装码放。
该公司总经理助理孙亚明自豪地说:整条生产线仅有10多名工人操作,主要环节全由机器自动完成。除冷端部分,生产线其余部分均是国产。玻璃厚度越薄,其透光性越佳
17日,三月的暖阳映照大地,吐绿的垂柳透着春的气息。在行业寒冬中猫腰强身7年的四川永祥多晶硅公司传出喜讯:四氯化硅冷氢化节能降耗技改项目顺利试生产,成本控制在了每吨8万元左右,综合能耗降至70
,不断提升自主创新能力,永祥多晶硅矢志不移地靠技术创新强身健体。特别是2013年底,我们在前三次技术改造的基础上,毅然投资6亿多元用永祥法结合冷氢化技术改造,实现废物循环综合利用,生产成本由原来的每吨
索比光伏网讯:昨日,三月的暖阳映照大地,吐绿的垂柳透着春的气息。在行业寒冬中猫腰强身7年的四川永祥多晶硅公司传出喜讯:四氯化硅冷氢化节能降耗技改项目顺利试生产,成本控制在了每吨8万元左右,综合能耗
技术创新强身健体。特别是2013年底开始,我们在前三次技术改造的基础上,毅然投资6亿多元用永祥法结合冷氢化技术改造,实现废物循环综合利用,生产成本由原来的每吨16万元降为每吨8万元以下,降幅超50
问题,实现了国内第一家全闭环生产的多晶硅企业。近年,公司通过引进国际先进的36对棒大还原炉生产技术和美国DEI公司先进的冷氢化工艺,不仅实现了产量翻番,而且产品质量达到国标电子级水平,通过这一系列的技术合作
制造商创造了良好的大环境。据悉,目前赛维的硅片60%多供应国内,30%多供应海外。在硅料业务上,佟兴雪向记者介绍,马洪硅料厂的冷氢化改造不仅显著降低了硅料的生产成本,还将第一生产线原5000吨/年的产能
介绍,马洪硅料厂的冷氢化改造不仅显著降低了硅料的生产成本,还将第一生产线原5000吨/年的产能提升到了6000吨/年-7000吨/年。尽管佟兴雪并未向记者透露具体数据,但他坚称我们的内测结果显示,这一