4安装时出现的问题
1)背板的损伤:安装工程中,背板经常有划伤的现象,会导致背板密封不严,进入水汽,从而造成功率快速衰减。
2)钢化玻璃摔碎:组件搬运、安装过程中,有钢化玻璃摔碎现象,从而导致组件安装破损率增加。
3)组件色差:安装时发现,每箱之内的组件都会有色差比较严重的现象;如果色差较大的装在一起,会造成较大的匹配损失。
建议:
1)给工人进行必要培训,并严格执行安装规范,要求工人两人搬运一块组件,对违规者进行严肃处理。
2)打开多箱组件,摆成一片,挑颜色相近的装在一组之内。
支架加工误差较大:支架左次梁、右次梁的安装空位偏差大,没有调整量,导致电池板安装不整齐。
不锈钢螺丝锁死现象严重:安装组件用的不锈钢螺丝经常有锁死现象。
建议:1)买更好的螺丝;2)拧螺丝时,要慢点儿拧,减少发热,拧之前最好擦干净,涂上黄油。
一般组件接地是从支架焊接扁铁,接入主接地网的。扁铁不能沿水泥基础入地,显得不是很规整。
建议:可以尝试让施工队进场以后,先把全场接地做完了,留好余量,把扁铁浇筑在基础里面。
1)一般电站项目位于边疆风较大,影响焊接。
建议:用土建浇筑用的模板,钉一个罩子,在这个罩子里焊接,可以挡风。但是要注意防火。
2)线轴被风吹倒:放电缆的时候,为了放电缆方便,线轴一般立起来,但是博湖这边风大,很容易把线轴吹走。
建议:放线的时候立起来,收工时,记得提醒检查施工方把线轴放到倒。
5土建方面问题
1)图纸上汇流区的电缆沟是从组件下面穿过去的,如果按图施工的话,机械开挖,很容易碰伤组件,人工开挖,费时费力,延误工期。
建议:将电缆沟开在道路旁,这样既省了人力,又加快了工程进度。
2)±0.00以下使用小红砖,电缆沟支架掉的问题:在施工队伍砌筑35kV基础时,±0.00以下用的是多孔砖,而图纸上是小红砖。经与设计沟通,同意使用多孔砖。但是后来做电缆支架的时候发现,支架有脱落的迹象,原因就是支架的膨胀螺栓打进墙体后,进入有空的地方。
建议:在支架多处打膨胀螺栓,以减轻每一个膨胀螺栓的受力。但是建议下次一定要按图施工。
1)逆变器室的防火门安装时都不同程度的剃掉一些门洞。
建议:业主自己量的时候,应告知防火门制造商我们量的是门洞尺寸,对方应该预留安装余量;或者要求防火门厂商直接自己来量门洞。
2)逆变器室墙外的爬梯是在砌筑墙体的时候预留的,但是当时没有考虑到保温板的厚度,导致爬梯离保温板太紧,无法上人。
3)逆变器室外贴保温板,然后抹灰,给人的感觉好像是墙体,其实是保温板。这会导致在人从墙外爬梯上逆变器室顶的时候,爬到最后,用手扶墙体的时候造成危险。
建议:1)下次记得考虑保温板厚度。
2)增加一个类似游泳池那样的爬梯。
现场的土建垃圾不及时清理,导致装组件后,建筑垃圾不好清理。
建议:督促土建施工队,及时清理垃圾。
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